进入冬季,青海涩北气田开足马力,在确保持续上产的同时,全力以赴保障下游市场平稳供气。截止11月14日,涩北气田日产气量超1400万立方米,共生产55.93亿方天然气,完成全年计划的90.21%。
随着气温骤降,天然气下游需求量陡增,为确保涩-宁-兰管线下游和涩-格周边冬季高峰供气任务,青海油田不断优化工艺流程,消除集输瓶颈,积极主动应对,8月18日,提前实现了涩北气田高低压分输,系统外输压力由最高4.3MPa降至3.9MPa,日增产气29.83万方;6口复产低压井日增产气5万立方米。
紧紧抓住马仙、“两东”区块增加天然气产量的有利时机,加大各区块的协调力度,严格控制涩-宁-兰管线外输压力保持在3.7~4.0MPa之间,消除马仙、“两东”区块的输气瓶颈,满足增加产量的需求;科学合理调控涩-格双线流量,在保证格尔木地区正常用气的前提下,控制格尔木末站压力在2.9~3.1MPa之间,降低外输回压,最大程度发挥了气井的生产能力。
针对冬季生产天寒地冻、不易组织的困难,天然气开发公司主动出击,精心组织,领导干部坚持走动式管理,靠前指挥,落实责任;各作业区分解任务,及时做好现场防雪防冻等工作,各班组积极落实“八防”措施,现场整改隐患130项,确保了冬季保供气人员到位、措施到位、责任到位。以涩北气田生产调度为中心,严控生产运行参数,确保了外输天然气质量100%合格和气田生产安全、平稳、有序、协调运行。
坚持依靠科技增气,加强93口井的泡沫排水、螺杆泵排水等措施作业,累计恢复产量3051万方;强化19口停躺井治理,恢复产气2176万方;及时预警低产、低压及出水上升井,降低了井口温度损失,提高了气井携液能力,气井日产量提高20万立方米以上;优化347口井的开关井调控生产,对9个层组进行均衡采气调控,各层组递减率均在可控范围内。涩北气田单井日产量稳定在3.56万立方米,全年气井完好率保持在95%。
目前,涩北气田面对保供气压力,争分夺秒稳增气,日夜穿梭在管线、气井间,24小时不间断巡护每一台设备和采输流程,养护设备,保养流程,呵护气井,为管线保温,为气井穿“冬装”,保证每一台设备完好、每一套流程生产正常、每一口气井发挥最大潜能,全力确保涩北气田日产气量1750万立方米的冬季高峰供气量。
(责任编辑:魏敏)